第三节 制丝

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    1991-2005年,山东卷烟工业的制丝工艺有很大改进。济南、青岛、青州等卷烟
厂更换新的制丝生产线,制丝能力有较大提高。新的制丝生产线采用多项新工艺、新
技术,提高了制丝质量,降低了消耗;采用计算机管理后,有较高的自检、自控能力。
制丝工艺除在线叶丝、梗丝膨胀外,还采用独立的烟丝膨胀技术、烟草薄片掺兑技术。
实行叶组配方、运用“香料厨房”加香、使用叶丝高温膨胀干燥系统(HXD)等一系列
新技术和装备,使制丝生产过程定量精确、控制严密,配比更加均匀,除尘去杂和降
焦减害效果明显,提高了卷烟理化指标,改善了卷烟吸味。

一、制丝工序
    制丝工序根据卷烟制丝工艺的要求设立,因设备的不同,各卷烟厂有所差别,基
本工序有七道:
    烟叶回潮。该工序任务是增加烟叶水分,提高烟叶温度,在加工过程中增加烟叶
的韧性,降低烟叶的破碎率。“八五”时期,全省卷烟工艺全部采用真空回潮机进行
烟叶整包回潮,一般烟包蒸透率在95%以上。“十五”时期,卷烟厂制丝生产线采用
片烟供料,去掉真空回潮机,改用滚筒式松散回潮。
    去梗打叶。该工序任务是将烟片从烟梗上撕裂下来,做到烟片和烟梗分离,然后
分别加工。1999年,青岛、济南、青州等卷烟厂制丝生产线改造后,使用片烟加工烟
丝,取消去梗打叶工序(此项工艺在烟叶复烤厂中进行)。



图3-9 济南卷烟厂6000千克/时叶丝在线工艺流程图。 贮叶。该工序任务是平衡烟片的含水率和温度,达到切丝工艺的要求。1991年后, 多数卷烟厂改造或新安装制丝线,使用大型贮叶柜和自控设备控制温度、湿度,并实 行在线计量。 切丝。该工序任务是将叶片或烟梗切成一定宽度的叶丝或梗丝,达到卷制工艺要 求。 烘丝。该工序任务是除去叶丝或梗丝的部分水分,增加叶丝或梗丝的填充能力。 1998年,青岛卷烟厂3000千克/时制丝生产线采用隧道式烘丝机,一区热风温度控制 在110℃NFDA1150℃,二区控制在85℃NFDA1120℃,烘丝的效果较好。 贮丝。该工序任务是保存烟丝,使叶丝的水分、香料液进一步渗透,趋于均匀, 提高渗配均匀度,同时平衡或调节制丝与卷制的生产能力。20世纪80年代,使用贮丝 柜,一般贮存叶丝高度大于1200毫米,贮存时间大于4小时,贮存温度25℃NFDA1 30℃,相对湿度62%NFDA168%。2003年,新版卷烟工艺规范实施后,烟丝(混合丝) 的工艺指标是:填充值大于或等于3.8立方厘米/克,纯净度大于或等于99.0%,整丝 率小于或等于80.0%,碎丝率小于或等于3.0%,含水率12.0%NFDA114.05%(±0.5)。 梗丝、叶丝膨胀。该工序任务是使在线的梗丝、叶丝膨胀,增强梗丝、叶丝的填 充能力。1996年,济南卷烟厂安装2000千克/时制丝线,梗丝采用塔式膨胀技术,膨 胀后的梗丝填充值可达到5.2立方厘米/克。滕州卷烟厂在线使用SH725塔式梗丝膨化 装置,生产能力4000千克/时。全省卷烟工业的制丝线还普遍使用叶丝膨胀,将切后 的叶丝加温加湿,使其体积膨胀,提高叶丝的填充能力。2003年,济南卷烟厂引进英 国6000千克/时高温气流管道式叶丝在线膨胀设备RCC-HXD生产线,该生产线烘干时间 短、烟丝填充值高,有效地减少了烟气中的刺激性和杂气。该工艺通过控制HXD工艺 气体温度、流量、负压、物料入口水分、蒸汽施加流量等工艺参数,控制叶丝的填充 值,加工后的叶丝内在品质较原滚筒式工艺有明显提高。 二、烟丝膨胀 在线叶丝膨胀的数量和质量不能满足制丝生产的需要。1994年4月,青岛卷烟厂 引进567千克/时的二氧化碳膨胀烟丝生产线。其工艺流程为:备料→喂料→烟叶一次 回潮→烟叶二次回潮→贮丝→切丝→烟丝一次回潮→贮丝→烟丝二次回潮→装箱。该 生产线安装使用后,青岛卷烟厂的烟丝单耗下降0.508千克/万支,焦油含量平均下降 0.65毫克/支。同年7月,济南卷烟厂安装570千克/时二氧化碳膨胀烟丝生产线。199 7年,青州卷烟厂安装570千克/时二氧化碳膨胀烟丝生产线,年生产能力3140吨。烟 丝膨胀技术的应用,降低了烟叶耗用量和卷烟焦油含量。 三、烟草薄片
图3-10 1991年12月18日,国家烟草专卖局局长江明为中国烟草总公司薄片研究试验室剪彩。 (一)烟草薄片试验室 1991年12月,经中国烟草总公司批准,在省烟草专卖局(公司)成立中国烟草总公 司烟草薄片研究试验室(简称薄片试验室)。薄片试验室设施由国家烟草专卖局和省烟 草专卖局(公司)投资,建有一条20千克/时薄片试验线。薄片试验室主要完成烟草薄 片研究试验、示范推广、培训教育三项任务,薄片试验成果向全国推广。从1991年起, 国家烟草专卖局按照科研项目预算拨付经费,不足部分由省烟草专卖局(公司)支付。 1993年6月,中国烟草总公司组织薄片试验室通过“烟草薄片适用CMC技术的确定”、 “烟草薄片加香加料的研究”等5项技术鉴定。1994年,推行烟草薄片行业标准。 1996年,薄片试验室实施“陶瓷压辊的研制”、“加纤设备”、“微电热脱水技术” 的研究,为全国14个卷烟厂进行现场技术咨询服务,接受烟草薄片样品试验15次,检 测烟草薄片样品83批次。1997年,辊压法薄片加纤工艺及设备研究取得突破,填补了 薄片生产无法加纤的空白,提高了烟草薄片的利用率。同年11月,薄片试验室向国家 烟草专卖局申报造纸法薄片生产技术研究,获得批准。1998年,薄片试验室划归省烟 草专卖局(公司)科技信息中心管理。2000年,薄片试验室在全国聘请18名客座研究员, 年内,进行“烟草薄片质量包装修订及验证试验”、“造纸法烟草薄片技术考察论证” 等4项研究。年底,增加1条薄片试验生产线。2001年,向国家烟草专卖局申请山东烟 草造纸法再生烟叶项目立项,获得批准;协助组建山东瑞博斯烟草公司。2004年,薄 片试验室划归山东中烟公司科技开发部管理。2005年,山东中烟公司科技开发部组织 薄片试验室、山东瑞博斯烟草公司和3家卷烟厂联合对“造纸法烟草薄片应用技术研 究与推广”科研项目立项研究,完成“烟草可溶性有效成分的提取工艺比较”等课题, 形成三个薄片基础配方。其中,超声波烟草有效成分提取,为国内首次应用于造纸法 再造烟叶的创新成果。 (二)烟草薄片生产 卷烟厂利用卷烟生产过程中的残留物(如烟末、短梗、梗签、碎叶、碎丝等)制作 薄片丝,以节约卷烟生产原料。1992年,滕州卷烟厂安装150千克/时烟草薄片生产线 2条,年产烟草薄片400NFDA1900吨。1994年,济南卷烟厂成立薄片车间,安装2条 90千克/时薄片生产线,月生产烟草薄片约100吨。1998年,又购置4条90千克/时新型 薄片生产线,采取加纤(维)技术,提高薄片丝的利用率,并改善了薄片丝的色泽。同 年,青岛卷烟厂使用介质法薄片加纤工艺生产烟草薄片。1999年,滕州卷烟厂烟草薄 片生产增加混炼工艺,使用加纤薄片胶、混合胶提高质量,节约成本。2004年, 青州卷烟厂新建薄片车间,安装600千克/时烟草薄片生产线。1991-2005年,其他卷 烟厂也曾生产过烟草薄片,但规模较小,时间较短。 
图3-11 滕州卷烟厂烟草薄片生产工艺流程图。 (三)造纸法再造烟叶 2000年4月,省烟草专卖局(公司)制定《万吨烟草薄片方案》,决定实施造纸法 再造烟叶项目,并于2001年2月向国家烟草专卖局上报《关于建设烟草薄片项目规划 及定点的请示》。同年8月,编制《关于山东省烟草行业设立山东瑞博斯烟草有限公 司项目的可行性报告》,上报国家烟草专卖局。2002年2月,国家烟草专卖局批准在 沂水县建立山东瑞博斯烟草有限公司,用造纸法生产再造烟叶。6月,山东瑞博斯烟 草有限公司登记注册,注册资本5000万元,由山东烟草物资设备公司投资2000万元, 将军集团公司和颐中集团公司分别投资1500万元。生产设备主要有一条400千克/时造 纸法再造烟叶生产线。生产线分为预处理、萃取、浓缩、制浆、抄造、涂布、分切、 加香、装箱9部分,有专用、通用设备358台(套)。造纸法再造烟叶的生产工艺分为原 料预处理、萃取浓缩、抄造成形、浸涂烘干、分切包装5项。计量后压成1100毫米× 70毫米×725毫米再造烟叶装箱入库。
图3-12 山东瑞博斯烟草有限公司采用造纸法工艺生产的再造烟叶。 瑞博斯烟草有限公司拥有自主知识产权的工艺技术主要有:利用超声波提取烟草 物质的创新技术,采用生物降解、转化影响烟草品种的大分子多糖类化合物的技术和 浸涂新工艺、着色技术、添加剂技术等。
图3-13 造纸法再造烟叶生产工艺流程图。
图3-14 造纸法再造烟叶质量控制流程图。 造纸法再造烟叶生产控制指标一览表 表3-37 ┌──────────────┬─────────────┐ │物理数据 │烟气分析 │ ├────┬────┬────┼────┬───┬────┤ │项目 │单位 │技术指标│项目 │单位 │技术指标│ ├────┼────┼────┼────┼───┼────┤ │定量 │g/m2 │98.00 │总粒相物│mg/支 │10.22 │ ├────┼────┼────┼────┼───┼────┤ │厚度 │mm │0.20 │水分 │% │2.42 │ ├────┼────┼────┼────┼───┼────┤ │抗张强度│cN/m2 │280 │烟气烟碱│mg/支 │0.30 │ ├────┼────┼────┼────┼───┼────┤ │燃烧速度│mm/s │0.60 │抽吸口数│口/支 │6.50 │ ├────┼────┼────┼────┼───┼────┤ │填充值 │cm3/g │6.25 │CO │mg/支 │15.50 │ ├────┼────┼────┼────┼───┼────┤ │水分 │% │12 │焦油 │mg/支 │7.50 │ ├────┼────┼────┼────┴───┴────┤ │总糖 │% │6.50 │ │ ├────┼────┼────┤ │ │总植物碱│% │0.53 │ │ ├────┼────┼────┤ │ │氯 │% │0.92 │ │ ├────┼────┼────┤ │ │钾 │% │2.56 │ │ └────┴────┴────┴─────────────┘