一、金属镓生产系统技术改造
金属镓原生产工艺附属于氧化铝生产系统,对氧化铝生产影响较大,且生产成本较高。根据市场需求,2000年9月山东铝业公司提出《金属镓生产技术改造项目建议书》,中铝公司发文批复,批准项目总投资4876万元。2001年1月,山东铝业公司编制《金属镓生产技术改造可行性研究报告》,上报中铝公司批准实施。金属镓工艺设计应用山铝研究院最新研究成果,以树脂法提取金属镓工艺技术(包括吸附、洗涤、解吸、再生四个过程)进行设备选型,设计规模为年产4N金属镓15吨,总投资4450.71万元,其中引进设备费210万美元。工程于2001年3月19日破土动工,9月26日投入运行,完成投资4902万元。
二、钴生产系统技术改造
1990年,山东东佳集团公司投资11万元改造钴二期工程生产工艺,采用焙烧法代替酸溶法生产硫酸钴,使生产成本大幅降低,铁杂质下降三分之二,产量得到大幅提高,年产硫酸钴200吨。1991年,在生产工艺中采用氟化铜除钙镁技术,萃取操作工序更加畅通,设备潜能得到充分发挥,产品品质明显改善。2003年6月,对硫化钴渣的焙烧进行多次试验,利用硫酸余热通过热风炉焙烧硫化钴获得成功,取得较好经济效益。2003年2月,投资20多万元对萃取箱进行改造,同时对萃取剂进行更新,用P507代替P204进行钴镍分离,试车一次成功,萃取不再用蒸汽直接加温,使溶剂油挥发减少了三分之一。改造后每年可节约资金16万元,硫酸钴产量提高到450吨,产品质量明显提高。
第二节 技术改造
一、金属镓生产系统技术改造
金属镓原生产工艺附属于氧化铝生产系统,对氧化铝生产影响较大,且生产成本较高。根据市场需求,2000年9月山东铝业公司提出《金属镓生产技术改造项目建议书》,中铝公司发文批复,批准项目总投资4876万元。2001年1月,山东铝业公司编制《金属镓生产技术改造可行性研究报告》,上报中铝公司批准实施。金属镓工艺设计应用山铝研究院最新研究成果,以树脂法提取金属镓工艺技术(包括吸附、洗涤、解吸、再生四个过程)进行设备选型,设计规模为年产4N金属镓15吨,总投资4450.71万元,其中引进设备费210万美元。工程于2001年3月19日破土动工,9月26日投入运行,完成投资4902万元。
二、钴生产系统技术改造
1990年,山东东佳集团公司投资11万元改造钴二期工程生产工艺,采用焙烧法代替酸溶法生产硫酸钴,使生产成本大幅降低,铁杂质下降三分之二,产量得到大幅提高,年产硫酸钴200吨。1991年,在生产工艺中采用氟化铜除钙镁技术,萃取操作工序更加畅通,设备潜能得到充分发挥,产品品质明显改善。2003年6月,对硫化钴渣的焙烧进行多次试验,利用硫酸余热通过热风炉焙烧硫化钴获得成功,取得较好经济效益。2003年2月,投资20多万元对萃取箱进行改造,同时对萃取剂进行更新,用P507代替P204进行钴镍分离,试车一次成功,萃取不再用蒸汽直接加温,使溶剂油挥发减少了三分之一。改造后每年可节约资金16万元,硫酸钴产量提高到450吨,产品质量明显提高。