第四节 燃料化验管理

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一、燃煤管理
1986年,济南局机务处组织燃料管理检查评比。1990年,机务处对属于铁路生产、
生活供应单位耗煤设备进行查定、编号登记,并建立耗煤设备卡片,1991年生产、生
活用煤量比1990年减少3万吨。1991年以后,随着煤炭价格全部放开,煤炭经营推向
市场。1993年,兖州机务段自购小煤窑部分煤炭用于机车动力。1994年,机务处对自
购煤加强监督和管理,确保机车用煤供应,降低运输成本,提高经济效益。1998年,
将各用煤单位分别向煤炭供应商付款改为集中统一付款,实行统一计划、结算、发运。
2000年4月,随着全局最后一台蒸汽机车退役,机车用煤供应终止。

二、燃油管理
1988年,济南局机务处开始进行燃油质量检验。1992年,组织开展燃料检查。1
994年,与铁道科学研究院联合开发SC燃油发放微机控制装置,实现燃油发放微机联
网,提高燃油发放管理水平,降低了燃油消耗。燃油自然损耗率呈逐年下降趋势,由
1992年的2.4%降到2005年的0.08%,大大低于铁道部标准。2002年比部定标准减
少燃油损耗929吨,节约251万元。

三、热力管理
自1988年春,省内铁路热力管理的主要内容是降低机车燃油单耗。机车燃料消耗
费用一直占省内铁路费用的大部分,分别占济南局和各机务段总成本的20%和65%N
FDA170%。1997年后,列车提速、增重,机车燃料消耗增加,加之燃油价格上涨,
机车燃油费用支出占总成本的比重日益增加。为减少燃料消耗,控制成本支出,实现
经营目标,1999年济南局开展攻关,并把降低机车燃油单耗作为实现全局资产经营目
标的重点课题。铁路局、分局、机务段成立机车燃油单耗攻关领导小组,制定攻关方
案、措施和推进计划,研究解决攻关中出现的问题。通过采用节能新技术,加强内部
管理,机车燃油单耗攻关取得成效。2005年,机车燃油单耗20.54公斤,较计划和上
年实际分别降低1.57、1.31公斤。2000-2005年,全局共节约机车燃油33739吨,节省
燃料费支出13354万元。

四、机务化验管理
蒸汽机车水处理。1986年,蒸汽机车采用以炉内水处理为主,因地制宜采用新配
方的水处理技术,在不同机车给水水质交路上对有机软水剂水处理配方进行改进,同
时对蒸汽机车锅炉进行酸洗除垢,减缓了机车锅炉水垢结生速度。
内燃机车油水处理。1987-1989年,ND5内燃机车使用美国进口的牵引齿轮脂。1
990-2005年,使用国产牵引齿轮脂。1990-1993年,各种类型国产内燃机车使用1号和
2号二代柴油机润滑油。1994年,按机型分别使用三代柴油机润滑油和四代单级柴油
机润滑油,其它机车润滑油脂使用铁路机车专用润滑油脂。1989-2001年,先后为机
务段配备油品铁谱仪、光谱仪。同年,机务处化验所新配油品红外光谱仪。2003年,
推广国产内燃机车“机车乘务员光铁谱反馈单”和对光铁谱检测异常机车实行“趟检”
等经验。
冷却水处理。1986-1993年,将ND5型内燃机车冷却水处理制备改进为离子交换技
术,以离子水代替原蒸馏水。其它各种类型国产内燃机车推广使用2#内燃机车冷却水
复合缓蚀剂加离子水配方。1994年,机务处化验所组织改进了2#内燃机车冷却水复合
缓蚀剂配方。