节能

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第二节 节 能

沾化发电厂注重节能工作,制定沾化电厂《节约能源管理条例》《运行小指标管理办法》《非生产用水管理制度》《非生产用电管理制度》及《节能全过程管理操作措施》等规章制度,配齐一、二次能源计量装置,加强计量管理。1979年,供电煤耗为387克/千瓦时。1985年,供电煤耗为359克/千瓦时。至1986年,连续3年被评为省、地节能先进企业。1988年,供电煤耗降到最低为358克/千瓦时。1990年,供电煤耗为359克/千瓦时,比测算出的凝汽器式电厂国家二级供电煤耗考核定额值低1.06克/千瓦时(考核定额值为360.06克/千瓦时),被能源部评为国家二级企业。1998年,为加强非生产用能源管理,落实《能源计量管理办法》,完善非生产用能源计量系统,是年共新增和更换二级能源计量装置20套,三级能源计量装置20套,对电厂节能降耗起到重要作用。至2000年,电厂先后进行重大技术改造239项,其中节能降耗技术改造122项。
2001年1月2台机组全部完成技改后,省煤节电成效明显,与同类型机组相比,沾化发电厂供电煤耗率在全省各电厂中属最低。2003年,被滨州市水资源管理委员会评为“滨州市节约用水先进单位”;被山东省经济贸易委员会评为“2003年全省资源节约综合利用工作先进企业”。2004年11月,被山东省人民政府评为“山东省资源节约先进单位”。
2005年,2×165兆瓦热电联产机组顺利投产。在机组建设过程中严格按照国家“环保三同时”有关规定,做到脱硫项目与主体工程同时设计、同时施工、同时达标投产,顺利通过国家环保总局环评验收。为有效提高机组运行的经济性,提高对外供气量,尽可能降低煤耗,在原有供热基础上,先后开发了山东沾化健源食品有限公司、滨州三易医疗用品有限公司、山东海韵生态纸业有限公司等用热单位,共替代无脱硫设施大小锅炉近100台,有效减少了二氧化硫的排放量。为把节能减排落到实处,沾化发电厂根据实际情况重新建立《三级节能网》,修订《节约能源管理条例》《运行绩效指标管理办法》《非生产用水管理制度》《非生产用电管理制度》及《节能全过程操作措施》等规章制度,起草编制《沾化发电厂2006~2010年节能规划》,是年被滨州市节约用水办公室评为“滨州市节水型社会建设示范单位”。2006年,沾化发电厂按照《沾化发电厂2006~2010年节能规划》,对3号、4号机组进行检查性大修,对两机组通疏间隙进行调整、循环水泵进行节能改造、空气预热器进行高压冲洗等,使机组供电煤耗降低5克/千瓦时,同时对1号、2号机组部分电机进行变频或双速改造,均取得良好节能效果。当年沾化发电厂被滨州市水利局、经贸委联合授予“滨州市节水型社会建设示范单位”荣誉称号。