第二辑 原有设备改造

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=37&rec=88&run=13

    〖旧设备〗〖改造〗〖节能〗
  建国后,山东各发电厂开展了以省煤节电为主要内容的节能改造。50年代节能
的主要手段是改进操作和提高检修质量。60年代开始以设备技术更新和技术改进为
主。1970年全国科技大会后,节能改造成为老设备更新改造的重要内容之一。
  一、改造锅炉吸、送风机。60年代山东各电厂锅炉,包括新建黄台电厂的苏制
锅炉,所配套的吸、送风机,都属于40至50年代的旧风机,效率低于60%,节能潜
力较大。1963~1968年间,博山、南定、青岛、烟台、黄台等电厂,与山东省电力
试验研究所合作,选用并自行制造了具有机翼形叶片的高效风机,使锅炉送、吸风
机的效率由50%~60%提高到80%~85%,用电单耗约下降了15%。
  二、改造锅炉给水泵。60年代初,开始采取撤出一级叶轮或车小叶轮外径的简
易方法,以减少给水泵的富裕压头,降低给水电耗。1968年黄台电厂会同山东省电
力试验研究所,设计建成了两级中段式水泵试验台,张超杰等同志总结出设计计算、
材料选用、轴端密封、装配技艺及合理暖泵等一整套实用有效的水泵改造理论和经
验。到1985年底,除一部分12.5万千瓦机组的DG500—180型给水泵仍在继续改造
外,其他锅炉给水泵已改造完毕,改后各型泵的效率,都已达到国内先进水平。
  黄台、南定、济宁、辛店等电厂,还与山东省电力试验研究所合作,于70年代
研制了5台汽动给水泵。利用已闲置的小汽轮机做原动机,以主汽轮机的抽汽做汽
源,以定压变速方式运行,泵的额定出力可达400~680吨/时,泵组效率略高于电
动给水泵,可降低厂用电率0.5~1%。
  三、普遍推广凝汽器胶球清洗装置。凝汽器胶球清洗装置,是国外60年代大量
采用的火电节能技术。白杨河发电厂受水电部委托,于1976年研制成功了凝汽器胶
球清洗装置专用的MSS型海棉胶球。经鉴定,其浸水性、气孔均匀性、弹性、耐磨
性及比重等指标均优。随后建立了胶球车间,专门生产■7~23毫米共11种规格的
胶球,供应山东和国内60多个电厂使用。
  四、煤粉锅炉直接点火与少油点火技术的开发和推广。山东省电力试验研究所、
潍坊电厂与二机部第六研究所合作,利用带有预热室的特制喷燃器和等离子高温焰
流,经过点火试验台试验和在75吨/时锅炉上的生产试验,于1981年研试成功了燃
用烟煤煤粉炉的直接点火。同年,石横电厂用相似的喷燃器也试验成功燃用烟煤煤
粉锅炉的少油点火。由于等离子焰流发生装置造价昂贵,且寿命短、维护工作量大,
不利于广泛推广应用。因此,山东省电力研究所又与烟台电厂合作,于1982年研制
了少油点火喷燃器,并在220吨/时锅炉上试验成功,每次点火用油仅几公斤,并
且具有低负荷稳燃功能。在此基础上,山东省电力试验研究所进一步与莱芜电厂合
作,于1983年研试创新了一种三功能(点火、低负荷稳燃和带负荷正常运行)直接
点火或少油点火喷燃器,已在莱芜电厂3台直吹式制粉系统的400吨/时锅炉上使用。
到1985年底,山东电网中已有8个电厂中的12台锅炉,应用了少油点火技术,其中
有8台锅炉容量为400~410吨/时。
  五、汽轮机节能技术的研究与推广。山东省电力试验研究所与济宁电厂合作,
从1979年开始,用了4年时间,对各台机、炉进行了多次热能利用和损失的试验分
析,并结合大、小修进行节能改进。其中汽轮机节能技术是一项重大的技术突破,
特点是不需要更换部件和投资,只要适当地改变通流面积,即可达到降低内部损失
和提高热效率的节能目的。济宁电厂4台高压汽轮机的热耗,分别降低了70~120大
卡/千瓦时,使全厂供电煤耗由418克/千瓦时,下降到398克/千瓦时,降低了20
克/千瓦时。其中2号汽轮机(N75—90型)的热耗率,由2400大卡/千瓦时降低到
2280大卡/千瓦时,成为同型机组的最优者。从1982年起,汽轮机节能技术,已在
山东各个电厂内,从中压1.2~2.5万千瓦到超高压再热12.5万千瓦机组上普遍
推广。
  六、闭式循环水系统的高浓缩倍率运行技术。山东省电力试验研究所与辛店、
黄台电厂合作,于1979年开始采用炉烟处理和加入阻垢剂的方法,进行复合处理循
环水技术的试验研究。通过试验室模拟试验和在辛店电厂2台10万千瓦机组循环水
系统上的工业试验,于1983年研试成功了采用大孔穿流式炉烟二氧化硫吸收塔酸化
循环水,再加阻垢剂的复合处理新工艺。此工艺可使循环水在浓缩倍率高达3.5~
4倍的情况下运行,而汽轮机凝汽器铜管内不结垢、不腐蚀,冷却塔内淋水装置的
结垢速度也在允许范围以内,实现了循环水系统不排污或极少排污。辛店电厂利用
这项技术每年节约水200多万立方米。这一技术相继在黄台、莱芜、十里泉及邹县
等电厂推广。
  七、可调动叶式轴流风机的研制。为了改善火电机组变动负荷运行方式的经济
性,白杨河发电厂会同山东省电力试验研究所,建立了轴流风机试验台,进行叶型
选型试验,并参考此类进口风机的结构,于1983年研制成功了配220~410吨/时锅
炉用的可调动叶式轴流风机,装用于白杨河发电厂2台5万千瓦调峰机组的配套锅炉
上运行。此型风机采用玻璃钢动叶片和机械式调节机构,可随时按锅炉负荷改变风
机动叶安装角来调节风量,高效区宽广,在60%~100%的负荷范围内,风机效率
为81%~86%,与常规离心式风机相比,每天可节电2500度。
  八、高参数汽轮机停机后强迫冷却技术的开发和应用。山东省电力试验研究所
与烟台、济宁、黄岛、莱芜、十里泉等电厂合作,先后试验成功了真空抽吸空气法
和利用停炉后的余热蒸汽法,实现了停机后的强迫冷却,一般在24~30小时内,即
可将缸温从450℃左右降低到150℃以内,冷却时间可缩短到三分之一左右。辛店电
厂于1979年还试验成功了利用邻机低压抽汽的强迫冷却法。山东电网已在5万、10
万、12.5万和20万千瓦汽轮机上应用了这项技术。
  九、锅炉高效排粉风机的研制。 1983年山东省电力试验研究所设计的新型5
—36—18D型高效排粉风机,在十里泉电厂进行了工业试验,运行效率达到80%以
上,比原配套7—29—17D型排粉风机提高了20%,每台年可节电150万度,叶轮的
使用寿命提高4~5倍。此型排粉风机已由山东电力修造厂于1984年批量生产,供省
内外400吨/时级锅炉改进选用。
  十、中、小型凝汽式汽轮机改为供热机组。1978年南定热电厂为了满足山东铝
厂增加用热量的需求,将1台6000千瓦凝汽抽汽式汽轮机,改造为背压式供热汽轮
机,使该机的供热能力增大了1.5倍。80年代,山东省电力试验研究所为了配合一
些城市和企业发展区域集中供热事业,先后为威海电厂和济南石油化工总厂的3000
~6000千瓦凝汽式汽轮机,设计改造为抽汽式或背压式供热汽轮机。1985年又着手
为青岛电厂1台2.5万千瓦凝汽式汽轮机进行供热改造设计,以实现青岛市四方区
棉纺工业的集中供热。