鲁南化肥厂

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  鲁南化肥厂坐落在滕州市木石镇落凤山下,占地61.66万平方米,是山东省最
早生产尿素的厂家。设计规模年产合成氨6万吨、尿素11万吨(实物)。所产落凤
山牌尿素,1985-1988年连续4年被评为山东省和化工部优质产品。
  该厂是国内自行设计、自制设备、自行安装建立起来的现代化中型氮肥企业。
合成氨生产以焦炭或白煤为原料,采用固定层间歇法造气、三触猫氧化锌脱硫剂、
低温变换催化剂和甲烷化催化剂)净化新流程;尿素生产采用全循环法工艺。自
1966年7月筹建,1969年底基本完成土建工程后,由省重点工程会战指挥部直接组
织了设备安装会战,至1971年11月在全国同时兴建的8家同类型厂中首先建成,投
料试车一次成功,于1972年9月正式投产。
  投产初期,由于“文化大革命”的干扰,净化系统中暴露出来的设备和工艺问
题未得到及时解决,只能维持半负荷生产,且停车事故多,产量低,消耗高,亏损
严重。1972-1975年的4年中,共生产合成氨9.92万吨、尿素4.69万吨,年均产量
分别为设计能力的41.3%和10.6%。共亏损1681万元,其中1974年高达558万元。
  从1976年1月开始,该厂在化工部组织的净化技术攻关小组帮助下,开展了净
化攻关会战。至1977年3月,基本解决了硫堵、脱碳系统腐蚀、催化剂使用周期短
等三大技术难题。之后,又围绕改革净化工艺、提高生产能力,进行了第二步攻关。
到1978年取得了气体净化无毒脱碳新技术等一批重大科技成果。在净化攻关3年中,
1976年产氨5.59万吨,盈利316万元,在全国同类型企业中首先扭亏为盈;1977年
产氨6.13万吨,在全国同类型企业中又率先突破了设计能力;1978年氨产量达到6.
46万吨,盈利额增至475万元,开发的气体净化无毒脱碳新技术获全国科学大会奖。
  1979年以后,该厂通过贯彻“调整、改革、整顿、提高”的方针,进入以提高
经济效益为中心的稳定发展阶段。到1988年的10年间,先后实现了38项较大的节能
改造、增产增收的技术措施。主要有:合成弛放气的回收利用,4号锅炉给煤供水
自动调节,扩建背压机组实行热电结合,为3台造气炉安装共用加氮风机,净化二
氧化碳再生塔负压喷射再生,中变采用BME新型催化剂,系统带压堵漏新技术,以
及尿素系统改预分离为预精馏流程等。其中1979年建成的合成弛放气回收装置,年
节煤约4万吨;1983年4号锅炉实现的给煤供水自动调节为国内同类型厂首创。通过
不断革新改造,自1980年起合成氨产量年年突破7万吨;自1984年尿素产量年年突
破11万吨。1979-1988年,共生产合成氨73.38万吨,尿素105.3万吨,其中1985
年分别达到7.76万吨和11.76万吨,创历史年产量最高水平。10年间共盈利3446
万元,其中1984年达908万元,创历年盈利最高水平。
  该厂为解决脱碳用碳酸钾供应问题,于1975年开发了离子交换法生产碳酸钾新
工艺,并荣获1978年全国科学大会奖。经不断扩建,碳酸钾年产能力由初期的800
吨,增至1987年的6500吨。自1985年开始出口,当年出口50吨,1988年达1059吨,
占全国出口量的83%。1982-1988年,该厂生产的碳酸钾连续7年被评为山东省和化
工部优质产品。1988年还试制成功了颗粒状碳酸钾。
  此外,该厂从美国德士古开发公司引进的加压粉煤气化技术,1982年被列入国
家重点节能技术改造项目,于1987年经国家计委批准开始兴建。1988年4月,国家
计委还批准该厂利用气化工程投产后闲置设备,扩建一套年产8万吨合成氨、13万
吨尿素(实物)的化肥生产装置。到1988年底,已完成总建筑面积的65%,总投资
额的44.4%。
  1988年,该厂固定资产原值已达7252万元,净值3466万元。职工2829人,其中
专业技术人员342人。主要生产设备816台,设备装机总容量2.1万千瓦小时。主要
产品的产量:合成氨7.26万吨,尿素11.27万吨,碳酸钾1623吨。工业总产值达
到5756万元,比1978年的2989万元增长92.6%;实现利税总额1002.4万元,比
1978年的576万元增长74%。