八、含氰污水治理

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=33&rec=192&run=13

〖含氰〗〖污水〗〖治理〗〖科技〗〖成果〗〖建国后〗
氰化提金工艺所产生的含氰污水是黄金生产企业的主要污染源。60年代以前,
污水一般不进行处理,直接排放。
60年代末期,招远金矿曾对硫酸亚铁法和漂白粉法处理含氰污水进行试验研究,
因效果不佳和成本高等原因,停止试验。
1969年,招远金矿和长春黄金研究所的工程技术人员,研究了国外含氰污水的
处理方法,用酸化法处理含氰污水。该法是通过向氰化污水中加适量硫酸,使氰化
物生成氰化氢气体,然后用碱液吸收,返回生产再用。是年8 月进行了小型试验,
1970年进行了半工业试验,因设备腐蚀严重,试验停止。1972年,招远金矿与长春
黄金研究所合作,成立含氰污水研究小组,在原试验的基础上,重新制定试验方案,
重新对每一台设备、每个反应过程进行试验、分析比较,至1975年,酸化法处理含
氰污水工艺的半工业试验获得成功。1980年,玲珑选厂酸化法处理含氰污水一期工
程开工,1983年7月试车,排放污水中的氰化钠得到回收, 但处理后的贫液含氰浓
度为24毫克/升左右,高出国家排放标准40多倍。为彻底根治污染,1984年12 月,
玲珑选冶厂完成了酸化法处理含氰污水二期工程,使排放污水中氰化钠的浓度低于
国家排放标准。但是,工艺中仍有抗事故能力差、铜沉淀淤积发生塔点波填料孔等
弱点。经试验研究,1987年招远金矿对其进行改进:第一,在发生塔前增加两台 7
米的全密封玻璃钢衬铜沉淀槽,以防止硫氰化亚铜在点波料上沉淀;第二,将原一
次发生一次吸收工艺改为二次发生二次吸收工艺,流程中水泵的水封由清水改为贫
液;第三,在流程尾部增加一台玻璃钢1700×6000毫米的吹脱塔;第四,吹脱后
的酸性废液与选厂碱性矿浆中和,再进入尾矿库曝气。整个工艺经过改造,氰化钠
回收率达90.61%,并可综合回收铜、银、金等金属。1987年5月,改造后的酸化法
含氰污水处理工程正式投入运行,其尾矿库的渗透水含氰0.01毫克/升, 低于国家
规定的排放标准。
焦家金矿采用酸化法同漂白粉联合工艺处理含氰污水,新城金矿采用酸化法及
次氯酸钠联合法处理含氰污水,都收到了较好的效果。