四、部优秀科技成果(进步)奖

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=28&rec=198&run=13

  高温快烧无铅颜料 淄博市硅酸盐研究所陈志瑞、张道学、夏侯聘卿等研制,
共有21个品种。1979年7月通过山东省一轻局组织的技术鉴定。此种颜料从组成上
去掉以往釉上彩颜料惯用的氧化铅,根除了铅毒危害,在1180~1200℃下烤烧,保
温5分钟,颜料渗入釉层中,画面具有釉下彩的效果,有良好的抗腐蚀和耐磨性能,
其技术居国内先进水平。1981年2月获轻工部重大科技成果四等奖。
  ZC-74型盘类产品自动成型线 淄博瓷厂赵玉太、谭秀武等设计、研制。因采
用链式循环传动,故又称“盘碟循环成型干燥联动线”。1978年12月通过轻工部组
织的技术鉴定。该生产线将自动给泥、单头冷滚压、定向喷射气流干燥、自动脱模、
二次干燥、青坯输送等工序连在一起,工作模型40个,总干燥周期15分钟,比原链
式成型干燥周期缩短近2小时,一人操作,生产6~7寸盘额定班产效率3840件,达
到国内先进水平。1981年2月获轻工部重大科技成果三等奖。
  六工位单色丝网印花机 博山陶瓷厂徐会田、周方元等设计、研制。该机采用
丝网版面直接在盘类产品上印制花纹,有六个工位,可一次完成印花、镶边、打印
底款,效率高,生产周期短。1980年1月通过山东省一轻厅组织的技术鉴定。1981
年2月获轻工部重大科技成果四等奖。
  钧窑釉的研究 1977年淄博市硅酸盐研究所刘凯民完成,孙即平、莫运德、苏
文静、高安君、朱宝山参加了部分实验工作。该研究用光谱分析、化学分析、分光
光度术、光学显微术、X-射线衍射以及复型电子显微术和扫描电子显微术等方法,
对北宋至元末几十种有代表性的钧瓷标本进行了系统研究,对钧窑系釉所特有的乳
光蓝色的呈色机理和窑变现象的形成机理提出了新的看法。指出钧窑系釉属液-液
分相釉;钧釉所特有的乳光蓝色,是釉层中粒度为100微米左右的分相液滴对可见
光谱中短波光的散射作用引起的视觉效应;窑变现象是分相结构在宏观上的不均匀
性所产生的视觉效果。该研究在1978年6月中国硅酸盐学会召开的窑炉和古陶瓷学
术讨论会上引起学者高度重视,认为在理论上有很高的学术意义,在恢复和发展中
国传统技艺实际应用中也有重要价值,达到国内先进水平。1981年2月获轻工部科
技成果三等奖。
  低膨胀耐热瓷 山东淄博瓷厂谭秀武、刘凤茹研制。该瓷采用低膨胀坯釉,可
直接与火焰接触进行加热蒸煮或煎炸食物。坯料中的堇青石可用50%的堇青石匣钵
废料代替。产品釉面白度、光滑度高。1982年12月通过淄博市科委组织的技术鉴定,
填补国内空白。1983年10月获轻工业部科技成果三等奖。
  高温隔热耐火材料 淄博市硅酸盐研究所张儒岭、赵炳琏等研制。该项研究是
在改善堇青石合成材料的高温性能基础上,制成使用温度为1350℃以下的堇青石轻
质骨料耐火材料,然后再制成轻质隔热耐火材料,可广泛用于窑炉、隧道窑窑车台
面砌筑。1978年完成实验室试验,1979年转入中间试验,建成了年产500吨生产专
厂。经省内陶瓷厂使用,可改善窑炉技术性能,直接或间接节能25%左右。1978年
9月获山东省优秀科技成果奖。1982年6月通过由轻工业部科研司、山东省一轻厅共
同组织的技术鉴定。1982年11月获山东省一轻系统新产品一等奖。1983年10月获轻
工部科技成果二等奖。
  无光星点釉炻器 张店陶瓷厂赵冠杰等研制。该炻器表面滑腻而无一般瓷器的
强反射光泽,釉色端庄柔和,具有天然大理石的质感。釉中通过引入着色金属氧化
物,生成微带光泽的结晶,富有自然装饰的效果。该技术填补国内空白。1981年10
月通过淄博市科委组织的技术鉴定,获山东省一轻厅新产品二等奖。1982年11月获
山东省科委三等奖。1983年10月获轻工部科技成果四等奖。
  TC-PG250振动抛光机 淄博市陶瓷工业公司孙兆岳、淄博陶瓷机械厂王家祥、
张大兴等设计、研制。该机系不挂釉素胎瓷器打磨抛光设备,具有结构简单、性能
可靠、制造成本低、占地面积小、生产效率高等特点。1980年11月通过山东省一轻
厅、淄博市科委共同组织的技术鉴定,达到国内先进水平。1983年10月获轻工业部
科技成果四等奖。
  熔化转炉及其消烟除尘装置 1984年山东省硅酸盐研究所孙学海、云金印等共
同完成。该设备是一种新型熔化设备,适用于制取陶瓷颜料熔剂及釉料熔块。由回
转炉、喷燃器和旋风除尘器、酸净化系统组成,具有结构简单、生产效率高、劳动
强度低、防止环境污染等特点,节能效果十分显著,已在省内外陶瓷行业推广应用。
1986年获轻工部科技进步三等奖。
  提高出口陶瓷装饰材料质量的研究 该项目1986年由轻工业部下达,山东省硅
酸盐研究所张道学、殷书建、毕庆亮、夏侯聘卿、孙即孟等完成。1987年10月通过
轻工业部主持的技术鉴定。该项研究主要包括:降低金红颜料含金量的试验;高抗
蚀平印铁红系颜料的研制;高抗蚀绿色系颜料的研制;高抗蚀熔剂化学稳定性的研
究。其中,降低金红颜料含金量的试验1986年通过鉴定并投入生产,其他三个系列
颜料共研制出高抗蚀平印颜料23种,各项技术指标均达到部颁标准。1988年获轻工
业部科技成果三等奖。
  94米油烧隔焰卫生陶瓷隧道窑 山东福山陶瓷厂杨金宝、金文和、李有胜研究
设计,1987年建成投入生产。1988年12月通过省一轻厅主持的技术鉴定。该窑有效
长度94米,以重油为燃料,采用马弗式隔焰烧成。由于改进了传统隧道窑的断面结
构,采取一系列技术措施,窑内上下温差减小,烧成周期缩短,产品质量提高,能
耗大大降低。卫生瓷烧成合格率由91%提高到94%,一级品率由60%提高到70%,
吨瓷耗煤降低60%,可年产大件卫生瓷25万件以上,具有显著的经济效益和社会效
益。1989年获轻工部科技进步三等奖。
  冷却塔陶瓷填料的研制 山东诸城市陶瓷厂王树忠、李永光、白桂福、王振琳
等完成。该项目1980年提出研制,在水利电力部协助下,历经五年研制成功。1990
年8月通过国家能源部主持的技术鉴定。此项成果为逆流式冷却塔高温水冷却提供
了理想材料。瓷坯性能优良,产品规整,抗折、抗压强度高,抗热震性能、抗冻融
性、热力特性、阻力特性均满足生产要求。经烟台发电厂冷却塔运行证明,冷却效
果稳定,效率高。按凝结器入水温降低1℃计算,机组在同样排气量的情况下,真
空率可提高400帕,热耗降低88千焦/千瓦时,综合经济效益显著,填补了国内空白。
1991年获能源部科技进步四等奖,并获国家专利。