二、工艺与设备

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=a&A=23&rec=296&run=13

〖工艺〗〖设备〗〖合成洗涤剂工业〗
合成洗涤剂生产,分磺化、中和、配料、蒸发、成型、包装等6道工序。 山东
省合成洗涤剂生产在60年代初创时期,各工序均为间歇式操作,反应时间长,产量
小,副反应多,质量差;喷粉工序的热风系统采用管式热风炉,主要以煤为燃料,
劳动强度大,操作不稳定,检修也较困难。70年代初期,将磺化工序由间歇式改为
主浴式连续磺化,间歇式中和改为半连续性中和,改罐内脱气为离心真空脱气,初
步实现了连续化生产。
70年代中后期,合成车间脱油工序由负压出料改为常压出料,提高生产能力近
4倍;喷粉由顺流改为逆流,提高了热效率,保证了洗衣粉的颗粒度; 尾气处理改
用扩散式旋风分离器,高压泵前加设高压缸,改振动筛为溜筛,保证了洗衣粉比重;
自行设计了风送新工艺,防止了洗衣粉的“自燃”现象。
济宁、潍坊两个合成洗涤剂厂,先后研制成功“后配料新工艺”和“一步法配
料新工艺”,既保证了各种原料的合理配比,又防止了各种非离子损失,精简了设
备,节约了能源,按年产1.5万吨洗衣粉计算,每年可节约资金37万元。与此同时,
还自制或采用了多种新设备:热风系统由热风炉改为燃油炉;喷粉工序由喂料泵代
替脱气泵;将2组扩散式旋风分离器改为6组离心式;自制单体过滤机,改造了旧式
喷粉塔,自制了配料链粗滤器,配料系统增加了防尘设施。设备的综合能力明显提
高,工艺日趋完善。
80年代,潍坊、济宁两厂又先后对喷粉塔尾气除尘系统进行了全面改造,使除
尘率达到99%,细粉回收率提高2%,工厂每年分别回收洗衣粉1000多吨,价值 90
多万元。
1985年,潍坊合成洗涤剂厂从意大利引进三氧化硫磺化装置。该装置用自制二
氧化硫氧化为三氧化硫,再与烷基苯反应生成烷基苯磺酸钠,代替了过去用发烟硫
酸与烷基苯反应的落后工艺,使洗衣粉成本每吨降低40多元,防止了硫酸大量流失
造成的污染和浪费。