第二辑 采选

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  山东的石墨矿山均为露天开采。建国初期,由于技术和设备落后,石墨开采以
手工为主,运输主要靠马车或小推车,工效很低。1954年起,各矿陆续配备了风钻、
凿岩机、潜孔钻、电铲、手推矿车、电动矿车等机械设备,开始向机械化发展。70
年代,开采技术和装备不断革新,企业装备了YQ-150型潜孔钻、7655型凿岩机,爆
破方法采用电爆破、微差爆破、挤压爆破、非电导爆破等技术,使石墨矿山的采、
装、运作业全部实现了机械化。1985年,矿山全员平均开采矿石工效达0.72吨,与
建国初期相比提高近百倍。
  石墨选矿,在30年代建矿初期为石碾或手锤破碎矿石,然后加水制成矿浆再进
行浮选。浮选机是木材制成的简易浮选槽,用人工刮取泡沫,人工压力脱水,铁板
干燥,簸箕筛分,劳动强度大,生产效率低,选矿回收率只有50~60%,所得精矿
品位含碳仅60~70%。1956年,南墅石墨矿和北墅生建石墨矿开始进行技术改造和
扩建,增添了鄂式破碎机、圆锤破碎机、锤式破碎机等,选矿开始进入机械化,选
矿能力也有明显提高。南墅石墨矿的浮选工艺为5次再磨、10次精选,选矿能力由
年产1000吨提高到3000吨;北墅生建石墨矿的浮选工艺为3次再磨、5次精选。60年
代起,各矿继续进行技术改造,南墅石墨矿引进了苏联米哈诺布尔型浮选机,使选
矿效率大幅度提高;北墅生建石墨矿在二次精选处用湿筛提出了大片石墨,提高大
片石墨率2~3%。为降低设备磨损和功率消耗,1976年,南墅石墨矿在粗选作业中
采用CHF-X14充气搅拌式浮选机,同时对米哈诺布尔型浮选机进行改造,进一步提
高了浮选效率。为提高产品含碳量和大鳞片率,1976年,南墅石墨矿还研制出卧式
离心碾磨机,在二次精选作业中提出了大鳞片石墨。1980年,莱西石墨矿采用了维
姆科2立方米和4立方米的搅拌式浮选机。该机容积大,产量高,工作面平稳,便于
操作和管理。
  随着石墨浮选设备的更新和改造,石墨的选矿流程也不断改进。南墅石墨矿把
5次再磨、10次精选流程简化为4次再磨、5次精选,简化后,不仅提高了生产效率,
保证了精矿的质量,而且选矿回收率提高到80%以上。