五、污水处理

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  油田开发过程中,随着原油的产出,会生产出地层水。为确保原油外销质量,
必须把油中的污水分离出去。这些污水或作为注水水源回注地下或排入其它水体,
都需要经过污水处理站处理。根据不同地层、不同用途,处理后的水质要求达到不
同的标准。
  胜利油田是以注水开发为主的油田,随着开发时间的延长,油田含水迅速上升,
产液量不断增大。1974年前后,胜坨、东辛、滨南、临盘等几个先期开发的油田,
综合含水相继达到40%。为处理这些含油污水,1974年建成投产了胜利油田第一座
污水处理站--临盘污水站,设计规模3000立方米/日。到1978年底,又陆续建成投
产了坨一、坨四、辛一、辛三、永安、孤一、孤三、滨二等污水处理站。到1995年
底,有44座污水处理站投入运行,总设计能力80.7万立方米/日;同时还建成适应
低渗透油田注水需要的精细处理站50座,精细处理装置9种69套,设计能力8.22万
立方米/日,在用14座,能力1.2万立方米/日;建成污水输送管道300多千米。
  胜利油田综合含水由1976年的41%上升到1995年底的89%。污水量由3.84万立
方米/日上升到74.5万立方米/日。20年来,累计处理含油污水21亿立方米,回注利
用20亿立方米,回收污油上百万吨。这不仅为油田开辟了第二注水水源,减轻了供
水压力,节约了大量资金,而且减少了污水外排对环境的污染,取得很好的经济和
社会效益。
  1982年以前,胜利油田污水处理基本上沿用了城市污水的处理工艺,即平流斜
板除油、虹吸和无阀过滤的两段处理工艺。1982年以后,吸收国外先进技术,采用
一次除油、二次混凝沉降、加压过滤的重力式工艺,缓冲、压力除油、压力混凝沉
降、压力过滤的压力式等工艺,取得较好的效果。
  胜利油田含油污水矿化度高、氯离子含量高,并且含有硫化氢、氯、二氧化碳
等腐蚀性气体,给污水处理系统的安全、正常运转和水质稳定带来了诸多矛盾。
1982年以前,由于内防腐措施不配套,污水系统的内腐蚀相当严重,新建的金属管
道、容器3个月到半年开始穿孔,半年到1年就要大修,1年到3年就要报废重建。
1977年以来,有17座污水处理站因腐蚀严重而报废重建,系统腐蚀造成的水质二次
污染堵塞地层和穿孔外泻污染环境的损失难以计算。经过多年实践和研究,采用密
闭绝氧、配套加药工艺,管道容器进行有机涂料及无机材料的内涂内衬工艺,用耐
腐蚀的非金属材料代替金属材料等技术,有效地控制了污水系统的腐蚀。
  “八五”期间,胜利油田围绕污水处理开展了大量的新工艺新技术应用研究,
取得明显成效。液-液旋流分离技术已在6个站进行了试验,与老工艺相比,投资和
占地面积均减少30~50%。玻璃钢管道及内涂有机涂料技术得到推广使用,安全使
用年限分别达到6年和10年以上。形成了一套完整的水质处理和水质稳定的药剂系
列,有缓蚀、杀菌、防垢、稳定,絮凝、浮选6大类33个品种。到1995年底,油田
污水处理合格率达到96.9%,污水外排率下降到3.5%,污水处理站安全使用寿命
延长到8年以上,取得显著的经济和社会效益。